20世纪80年代之前,在长达30多年的时间内,全国高纯镁砂的消费主要由原鞍钢大石桥镁矿承担,先后采用25立方米、32立方米、40立方米、47立方米和55立方米的竖窑,以焦炭爲燃料,以块状菱镁石爲原料,采取一步煅烧和人工出料消费MgO含量92%的高纯镁砂,爲全国的炼钢平炉用砖提供原料。
镁砂该工艺的缺陷是:矿石使用率低,细颗粒矿石不能使用;杂质含量高,焦炭中的灰分会对镁砂构成污染,使镁砂的SiO2、Al2O3含量添加,MgO含量仅能保证在92%;延续操作性差,大块菱镁石矿受热分解发作小颗粒矿黏附于窑壁,窑内物料易发作“结坨”,这都构成窑内料流及热工制度的改动频繁,招致停运事故无法完成机器化操作。
20世纪80年代之前,在长达30多年的时间内,全国高纯镁砂的消费主要由原鞍钢大石桥镁矿承担,先后采用25立方米、32立方米、40立方米、47立方米和55立方米的竖窑,以焦炭爲燃料,以块状菱镁石爲原料,采取一步煅烧和人工出料消费MgO含量92%的高纯镁砂,爲全国的炼钢平炉用砖提供原料。
镁砂该工艺的缺陷是:矿石使用率低,细颗粒矿石不能使用;杂质含量高,焦炭中的灰分会对镁砂构成污染,使镁砂的SiO2、Al2O3含量添加,MgO含量仅能保证在92%;延续操作性差,大块菱镁石矿受热分解发作小颗粒矿黏附于窑壁,窑内物料易发作“结坨”,这都构成窑内料流及热工制度的改动频繁,招致停运事故无法完成机器化操作。